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HZS60型商混站的方方面面全介紹

  • 來源: 恒源建機
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HZS60型商混站的方方面面全介紹

鄭州知名商品混凝土攪拌站、混凝土攪拌站等設備制造商,鄭州恒源機械為您詳細介紹HZS60型商品混凝土攪拌站的概況、組成、故障及故障解決方案。 1整機概況 HZS60型商品混凝土攪拌站


鄭州商品混凝土攪拌站、混凝土攪拌站等設備制造商,鄭州恒源機械為您詳細介紹HZS60型商品混凝土攪拌站的概況、組成、故障及故障解決方案。

1整機概況

HZS60型商品混凝土攪拌站,是集物料儲存、計量、攪拌于體的中型混凝土攪拌設備。該設備采用鄭州恒源機械有限公司生產的JS1000雙臥軸攪拌主機,PLY600型配料控制器自動計量,砂石骨料采用皮帶輸送,粉料采用LS219型螺旋輸送機,整機功率108KW,理論生產率60m3/h。該設備占地面積小,安裝、操作方便。從坪頭項目和魯地拉施工局使用情況看,效果良好,實際生產過程中日產量高達848m3。

2 控制系統組成

HZS系列自動控制系統是由主控計算機、信號轉換接口、可編程控制器(PLC)以及配料控制器(PLY600)組成。各單元之間利用標準RS232串行通訊口進行通訊,控制系統采用集中方式對拌和設備的主要單元進行直接控制,各模擬信號、開關量信號、控制輸出信號均通過可編程控制器(PLC)與主控計算機單元相聯結,主控計算機提供生產管理功能和屏幕操作界面。

2.1主控計算機

主控計算機采用Windows2000操作系統,安裝有泰安科信自動化系統有限責任公司開發的"組態"監控軟件,為用戶提供可操作的人機界面,在操作界面上設定配料生產過程中所需的各項參數,完成對各單元的初始化設置、儲存配料清單、接收各單元傳送的異常信號、向用戶發出報警信號和處理措施,自動統計生產數據,以表格形式打印并將數據存盤。

2.2PLC可編程控制器

自動控制的核心部分,選用西門子公司的CPU224,預裝岳工程機械集團有限公司編寫的PLC控制程序。根據接收的各種信號,通過內部運算判斷,輸出相應的指令,控制整個混凝土拌制生產過程。每個輸入輸出端口均有狀態指示,可直觀地反應該端口當前的工作狀態。

2.3配料控制器

系統采用山東博碩電子有限公司開發的PLY600型配料控制器,具有落差自動補償、自動校稱、故障報警、傳感器連接檢測等功能。通訊協議采用標準RS232串行接口,實時輸出重量數據,同步顯在主控計算機屏幕上。

2.4動力系統

動力系統設備有拌合機、螺旋輸送機、皮帶輸送機、水泵、外加劑泵、空氣壓縮機等設備電動機,采用PLC-繼電器-接觸器-電動機控制方式,各負載支路采用斷路器作短路,采用熱繼電器作過流和缺相保護。

 3常見電氣故障與排除方法

序號故障特征常見原因排除方法

1在運行之中,電機突然不轉熱繼跳閘按下熱繼上的復位鍵,并檢查電機是否過載

2控制回路無電復位按鈕沒回位旋出復位按鈕

3手/自動不能切換旋鈕接線松動

PLC通訊連接不上檢修線路或換旋鈕;

檢查組態通訊口設置

4計量不準確各路傳感器懸掛是否平衡(在不受外力的影響下);接線是否正確;傳感器損壞檢查傳感器的安裝;

檢查傳感器接線;

換傳感器

5所有物料不能自動配料攪拌機數等于設定機;

沒有轉換到自動狀態; 點擊復位;

把手/自動旋鈕旋到自動

6骨料或外加劑不能自動配料電磁先導閥壞換電磁先導閥

7骨料計量皮帶不自動卸料暫貯倉限位開關失靈, 卸料皮帶電機故障維修或換限位開關; 檢查皮帶電機回路

8粉料或水、外加劑不自動卸料電磁先導閥壞換電磁先導閥

9物料卸料不停計量稱零位范圍值過大重新設置零位范圍值

10主機不卸料電磁先導閥壞換電磁先導閥

11配料控制器通電自檢故障設定數據錯誤或丟失重新設定數據

12校稱故障傳感器接線錯誤

數據設置錯誤檢查傳感器線

重新設定數據

13空氣壓縮機不工作壓力繼電器壞檢修或換壓力繼電器

4故障舉例分析

4.1故障:生產過程中的骨料稱,突然出現稱量數據不穩定、歸零后顯示負值、超稱或欠稱誤差過大。

4.1.1骨料稱量系統組成

骨料稱量系統包括配料控制器PLY600和傳感器, PLY600內置信號放大器,采用雙重數字濾波,能有效提高數據穩定性,傳感器輸出的mV級信號直接輸入PLY600運算處理。傳感器為LC-C型拉式傳感器,量程2000kg,共四個,用屏蔽電纜通過傳感器接線盒與稱量控制器PLY600連接。

4.1.2故障分析

能正常稱量,說明內部稱量控制部分工作正常,數據不穩定,故障多半出在信號采集、處理回路,可能的原因有:①輸入的mv級信號不穩定;②外界外擾;③PLY600內部信號放大器性能不穩定;④PLY600數字濾波系數設置過小。

4.1.3檢修過程

根據上述故障分析,按先易后難的原則,先檢查了周圍的電器設備,在故障發生前后沒有增加或減少電器設備,骨料稱與其他計量稱并排安裝在操作臺上,其他計量稱工作正常,基本可排除外界干擾因素;進入骨料稱功能參數設置界面,查看數字濾波為出廠默認值4,沒有改變;換臺計量稱后數據同樣波動大,由此可排除計量稱的問題。疑點集中到信號輸入回路,通過PLY600自帶的傳感器檢測功能,檢測傳感器連接正常。用數字萬用表在傳感器接線盒處測量橋壓電源為4.99V,拆開傳感器接線后測量每個傳感器阻值,輸入電阻都在400Ω左右、輸出電阻都在350Ω左右,無法用測量電氣參數的辦法判斷出故障原因。后決定采用校稱的方法,檢測每個傳感器的性能,每次只接入個傳感器,在骨料斗里放上200kg的標準砝碼,記錄稱上顯示的數值,其中的三個傳感器接入時顯示值基本穩定在199kg左右,輸送皮帶尾部左邊的傳感器接入時顯示值在185~220kg之間跳動,檢查傳感器外側有明示的擦痕,換同型號的新傳感器后稱上顯示值穩定在100kg,連上所有傳感器接線,在各個傳感器位置旁分別放置500kg的砝碼,將四個傳感器輸出調整平衡后恢復正常生產。

4.1.4維修總結

LC-C型拉壓力傳感器為"S"形結構,應變片采用全密封方式放置于傳感器內部,性能穩定,很少出現故障。經事后查證,該傳感器系受到裝載機輪胎擦碰后損壞:裝載機在中石料倉上料時太過靠前,右前輪胎正好頂到傳感器,傳感器側向受力,內部應變片受到外力沖擊致使性能變壞。后在配料機外側澆筑了混凝土防撞礅,再未發生過類似事件。

4.2故障二:電腦文件丟失故障

電腦能自動控制拌制混凝土,但在填寫澆筑部位及任務單操作時,無法彈出相應的對話框,也無法按部位或車號查找混凝土澆筑方量。退出"組態"監控系統,打開電腦"C:\監控系統",發現找不到文件"澆筑部位.csv"及"任務單.csv"。打開"D:\文件備份\監控系統",復制文件"澆筑部位.csv"及"任務單.csv",粘貼至"C:\監控系統",進入"組態"監控系統,順利彈出對話框,輸入、保存操作正常。

4.3小石無法稱量故障

自動配料過程中,骨料稱報警,小石無稱量顯示,查PLC小石計量端口"1M.1",指示燈亮,表明微機稱及PLC工作正常,查電磁先導閥,電源指示燈亮,手動操作氣閥能打開稱量弧門,拆下電磁先導閥,用萬用表檢測出已燒壞,換電磁先導閥后故障排除。

  5小結

HZS60型商品混凝土攪拌站是集機械、氣動、電氣為體的設備,其故障的發生必然在機械、氣動、電氣這三部分反映。從運行經驗看,電氣故障較多,遠高于氣路、機械故障,因此加強電子電氣知識的學習,掌握拌合系統電控部分的工作原理,增強電子電氣設備維修能力,有針對性地做好電氣系統的日常維護保養工作,對降低設備故障率,保證商品混凝土攪拌站的正常運行有著重要意義。




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